為改善軸承鋼鍛造后的不均勻組織,獲得良好的機(jī)加工性能,并為淬火做好組織準(zhǔn)備,以便淬火、回火后獲得最佳的組織及性能,軸承鋼都要進(jìn)行球化退火處理。一般采用連續(xù)球化退火或等溫球化退火,由于連續(xù)球化退火存在碳化物不均勻、能耗高等缺點(diǎn),而逐漸被淘汰,等溫球化退火大大縮短了工藝時(shí)間,能夠靈活控制各個(gè)溫度點(diǎn),從而獲得穩(wěn)定均勻的球化組織。
本文主要介紹保護(hù)氣氛輥底爐的結(jié)構(gòu)特性,及其在軸承鋼等溫球化退火工藝中的控制應(yīng)用,由于設(shè)備具備抽真空系統(tǒng),有效隔離了進(jìn)出料過程中空氣造成的工件氧化,同時(shí)爐內(nèi)通入保護(hù)氣氛,并采用氧探頭控制碳勢(shì),有效解決了工件脫碳問題。
1.球化退火的目的及要求
(1)降低硬度,一般要求GCr15:179~207HBW;GCr15SiMn:179~217HBW。
(2)獲得細(xì)小均勻的粒狀珠光體組織,退火組織的碳化物呈球狀,按碳化物分布及形態(tài),組織級(jí)別一般分為1級(jí)欠熱、2~4級(jí)合格、5級(jí)碳化物不均勻和6級(jí)過熱。
(3)脫碳層不大于單邊最小加工留量的2/3。
2.保護(hù)氣氛輥底爐結(jié)構(gòu)、性能及工作原理
(1)設(shè)備由三工位上料臺(tái)、前真空鎖氣室、加熱保溫區(qū)、中間門、等溫球化區(qū)、降溫區(qū)、后真空鎖氣室、三工位卸料臺(tái)組成,設(shè)備全貌見圖1。
圖1 設(shè)備全貌
裝、卸料臺(tái)是料筐的進(jìn)、出轉(zhuǎn)運(yùn)平臺(tái)。
前、后鎖氣室通過抽真空,隔離進(jìn)出料時(shí)的空氣進(jìn)入,避免對(duì)爐內(nèi)氣氛的影響。
加熱區(qū)完成工件由原始片狀珠光體組織轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體組織,并將碳化物大部分熔解進(jìn)入奧氏體中,為球化轉(zhuǎn)變做好準(zhǔn)備。
中間門將加熱區(qū)與等溫區(qū)隔離開,防止互相干擾。
等溫區(qū)完成工件由奧氏體緩慢轉(zhuǎn)變?yōu)榍驙钪楣怏w組織,等溫區(qū)進(jìn)料端設(shè)計(jì)了風(fēng)冷套降溫系統(tǒng),將工件溫度迅速降低到低于珠光體開始轉(zhuǎn)變溫度,大大縮短了工藝時(shí)間。
降溫區(qū)將結(jié)束組織轉(zhuǎn)變的工件迅速降溫至<180℃,防止工件出爐產(chǎn)生微量氧化,降溫通過布置在爐壁兩側(cè)的水冷套和變頻循環(huán)風(fēng)扇完成。
(2)生產(chǎn)線各區(qū)配備溫度及碳勢(shì)控制儀表,所有機(jī)械動(dòng)作采用PLC自動(dòng)控制,過程參數(shù)、料盤信息及生產(chǎn)過程由上位機(jī)監(jiān)控記錄完成,永遠(yuǎn)保存?zhèn)洳椋可a(chǎn)過程只需配備一名操作者。
輥底爐傳動(dòng)系統(tǒng)采用變頻控制,能夠?qū)崿F(xiàn)不同產(chǎn)品的工藝周期可調(diào)。
工況面板顯示全部動(dòng)作過程及料盤位置,操作者管理設(shè)備一目了然,見圖2。
圖2 工況面板圖
(3)此設(shè)備是全套進(jìn)口技術(shù),原設(shè)計(jì)不帶中間門,加熱區(qū)與球化區(qū)是相通的,由于兩個(gè)區(qū)的控制溫度差異,加熱、冷卻互相干擾,顯得有些不足。
在長(zhǎng)期應(yīng)用過程中,國(guó)內(nèi)進(jìn)行了設(shè)計(jì)完善,增加中間門和爐底傳動(dòng)系統(tǒng)。設(shè)備改進(jìn)后縮短了爐子的整體長(zhǎng)度,從而降低了設(shè)備制造和維護(hù)成本,并降低了單位產(chǎn)品能耗。目前兩種爐型在國(guó)內(nèi)都有多個(gè)用戶使用,我們對(duì)某單位同種產(chǎn)品的能耗進(jìn)行過詳細(xì)測(cè)量對(duì)比,無中間門的爐型單位產(chǎn)品能耗為0.330kWh/kg,增加中間門后能耗降低到0.274kWh/kg,按照每天產(chǎn)量18t,每年生產(chǎn)320天計(jì)算,每年節(jié)約電量18*1000*320*(0.330-0.274)=322560度,降耗效益相當(dāng)可觀。
附表是某用戶采用增加中間門結(jié)構(gòu)輥底爐在連續(xù)生產(chǎn)時(shí)的能耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
總用電量:(電度表結(jié)束值—初始值)*電度表倍率 (75.4-70.4)*300=1500kW·h
每公斤產(chǎn)品能耗:總用電量/產(chǎn)品總重量=1500/5472=0.274kW·h /kg
設(shè)備生產(chǎn)能力:?jiǎn)伪P裝料1250kg/盤(毛重),產(chǎn)量750~800kg/h(凈重),進(jìn)料周期 60~80min可調(diào),根據(jù)產(chǎn)品種類調(diào)整選擇合適的進(jìn)料周期,料盤按照物流方向運(yùn)轉(zhuǎn),見圖3。
圖3 設(shè)備各區(qū)整體布局
3.等溫球化退火工藝
首先將工件加熱至高于Ac1溫度并保溫(一般設(shè)定780~810℃),完成奧氏體轉(zhuǎn)變。
在隨后的冷卻過程中,如冷卻速度足夠緩慢或快冷至低于Ar1溫度(一般設(shè)定700~730℃)進(jìn)行等溫,在等溫過程中完成奧氏體向珠光體的轉(zhuǎn)變,即溶入的碳化物將以粒狀在未溶碳化物上或者新位置上析出,同時(shí)奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體,基體上分布著粒狀碳化物。粒狀珠光體為球化退火的正常組織。典型等溫球化退火工藝見圖4。
圖4 軸承鋼等溫球化退火工藝曲線
4.保護(hù)氣氛及碳勢(shì)自動(dòng)控制
保護(hù)氣氛采用氮?dú)饧颖椋瑸榱吮3忠欢ǖ臓t壓,要通入適量的氮?dú)夂捅槌A浚瑺t體上裝有氧探頭,在線測(cè)量爐內(nèi)氣氛,并通過碳控儀表控制輔助丙烷電磁閥,精確控制爐內(nèi)碳勢(shì),產(chǎn)品全部生產(chǎn)過程在保護(hù)氣氛中進(jìn)行,做到既不脫碳也不增碳。按照軸承鋼的生產(chǎn)實(shí)踐,碳控儀表設(shè)定值在950~1050mv比較合適。
產(chǎn)品經(jīng)過等溫球化退火后,外觀呈銀灰色,不允許有氧化皮,脫碳層能夠控制在<0.03mm,表面不允許有碳黑,禁止表面增碳。產(chǎn)品外觀顏色見圖5。
圖5 保護(hù)氣氛退火產(chǎn)品外觀
5.影響產(chǎn)品組織、硬度及外觀顏色的主要因素
(1)加熱區(qū)影響因素
加熱溫度提高后,球化組織會(huì)變粗,甚至產(chǎn)生過熱組織。反之球化組織就細(xì)小。
加熱時(shí)間要保證能夠完成適當(dāng)?shù)奶蓟锶芙猓瑫r(shí)間太短導(dǎo)致球化組織太細(xì)小,甚至殘留未轉(zhuǎn)變的鍛造組織,特別是芯部轉(zhuǎn)變滯后,更容易出現(xiàn)問題;反之時(shí)間過長(zhǎng)造成球長(zhǎng)大,甚至出現(xiàn)過熱組織,通過調(diào)整進(jìn)料周期可以改變加熱時(shí)間。
(2)等溫區(qū)影響因素
等溫區(qū)設(shè)定的珠光體開始轉(zhuǎn)變溫度設(shè)定值高會(huì)形成較大球化組織,反之會(huì)形成較小的球化組織。
等溫過程完成球化轉(zhuǎn)變過程,等溫球化的時(shí)間要保證足夠長(zhǎng),否則球化不充分。
等溫區(qū)出爐溫度,即珠光體轉(zhuǎn)變結(jié)束溫度高,則硬度偏低;反之硬度偏高。
總之,通過調(diào)整加熱區(qū)加熱溫度、等溫球化區(qū)開始轉(zhuǎn)變溫度、等溫區(qū)球化結(jié)束轉(zhuǎn)變溫度三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),并通過改變工藝進(jìn)料周期來影響冷卻速度,從而獲得相應(yīng)的組織及硬度,即改變球狀珠光體的大小和形態(tài)。
圖6是保護(hù)氣氛輥底爐在某用戶現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí),軸承鋼產(chǎn)品金相檢測(cè)結(jié)果,評(píng)判為3級(jí),球化組織和形態(tài)非常均勻。
圖6 放大500X的球化退火組織
(3)外觀顏色
產(chǎn)品出爐后,有時(shí)工件會(huì)呈現(xiàn)五顏六色的外觀顏色,外觀顏色對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量無影響,這往往是工件出爐溫度高造成,增加降溫區(qū)冷卻水流速、控制好水溫以及合理分配爐內(nèi)氣氛流向,一般能夠得到很好解決,圖7、圖8是典型的外觀顏色氧化色。
圖7 套圈外觀顏色氧化色
圖8 鋼球外觀顏色氧化色
6.結(jié)語
保護(hù)氣氛輥底爐很好解決了工件等溫球化退火過程中的氧化脫碳問題,球化效果好,用戶一致反映設(shè)備具有機(jī)械性能可靠、維護(hù)成本低、自動(dòng)化程度高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及單位產(chǎn)品能耗低等優(yōu)點(diǎn),被國(guó)內(nèi)外眾多軸承廠商采用。
國(guó)產(chǎn)化改進(jìn)增加中間門,降低了設(shè)備成本和能耗,可以更精準(zhǔn)的控制各區(qū)的溫度,避免相互干擾,提高了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。
脫碳層可以控制在<0.03mm,減少了機(jī)加工留量,降低了產(chǎn)品制造成本,尤其適合精鍛毛坯產(chǎn)品的生產(chǎn)。
作者:陸瑞新
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