近期接到我公司一新品型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)曲柄斷裂失效件,對此斷裂曲柄進(jìn)行了相關(guān)檢驗(yàn)與分析,具體情況如下。
斷裂曲柄如圖1所示,斷裂曲柄總成為兩個(gè)曲柄連接而成,帶有連桿,曲柄桿部都帶有軸承,斷裂部位在其中一軸承外側(cè)根部,斷裂處有一約φ3.5mm鉆孔。宏觀觀察,斷口有摩擦痕跡,已無法清晰觀察斷口形貌,圖2為圖1a斷裂端的局部形態(tài)。
(a)失效曲柄總成
(b)斷裂部分
圖1 斷裂件位置
根據(jù)曲柄斷裂情況,在圖2中所示的斷口部位切取試樣1,斷裂另一部分切取試樣2進(jìn)行斷口分析、材料成分、金相及硬度檢驗(yàn)。
圖2 失效曲柄總成斷裂端宏觀形貌
在斷頭處有一鉆孔,直徑約3.5mm,車痕較粗慥,如圖3a、3b所示。在顯微鏡下觀察斷口,鉆孔底部和曲柄的內(nèi)孔之間有一厚度約為1mm的臺(tái)階,如圖3c所示。
(a)
(b)
(c)
圖3 試樣1斷口
曲柄材料要求為45鋼,經(jīng)光譜分析其化學(xué)成分如表1所示,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。表1 曲柄化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
將試樣2拋光后經(jīng)2%硝酸酒精腐蝕后觀察,如圖4a所示。試樣周邊有一寬度為0.13mm的淬火層,如圖4b所示。內(nèi)孔附近組織為回火索氏體+斷續(xù)網(wǎng)狀鐵素體,晶粒度為7級(jí),硬度為22.4HRC,如圖4c所示。
(a)
(b)
(c)
圖4 試樣2金相
將試樣1研磨拋光后觀察,試樣周邊沒有感應(yīng)淬火層,如圖5a所示。試樣1與試樣2內(nèi)部組織均為組織為回火索氏體+斷續(xù)網(wǎng)狀鐵素體,晶粒度為7級(jí),如圖5b所示。
(a)
(b)
圖5 試樣外觀及內(nèi)部金相組織
通過分析,斷口雖然有破壞,但仍然可以大致判斷裂紋走向。鉆孔底部應(yīng)為裂紋源發(fā)生部位,裂紋由此產(chǎn)生,并向內(nèi)孔拓展貫通后再向周邊發(fā)展。先期形成裂紋斷面為大致平行軸向,后受工件回轉(zhuǎn)扭力影響裂紋轉(zhuǎn)向垂直軸向方向發(fā)展,在裂紋起始位置形成臺(tái)階。后裂紋持續(xù)發(fā)展到達(dá)軸外表面后進(jìn)展速度不斷加快,直至在鉆孔位置對面發(fā)生瞬時(shí)斷裂。依據(jù)瞬時(shí)斷裂面積較小這一特征,綜合判斷此裂紋為低載高周疲勞斷裂。斷裂后工件兩斷面還維持了一定時(shí)間的相對運(yùn)動(dòng),造成斷裂面磨蹭痕跡。該曲柄材料為45鋼,生產(chǎn)工序?yàn)椋合铝稀懺臁{(diào)質(zhì)→機(jī)加工→感應(yīng)淬火→磨削→裝配。根據(jù)工藝路線分析造成曲柄斷裂的主要原因有以下幾個(gè)方面:(1)機(jī)加工鉆孔底部刀痕粗糙,造成應(yīng)力集中,是產(chǎn)生裂紋的主要原因。(2)工件內(nèi)部組織存在斷續(xù)網(wǎng)狀鐵素體,造成工件強(qiáng)度下降,使裂紋能夠得以拓展。(3)斷口處于工件感應(yīng)淬火帶邊緣部位,表面未得到有效強(qiáng)化。①φ3.5mm孔為油泵輪定位銷孔,考慮小孔徑鉆孔粗糙度難以控制,建議將此銷孔取消,油泵輪改為過盈壓裝定位,同時(shí)還避免了鉆孔對軸截面有效承載面積造成的損失,可提高軸整體強(qiáng)度。②控制調(diào)質(zhì)工序淬火條件,提高工件淬火冷卻速度,避免延晶界網(wǎng)狀鐵素體析出問題出現(xiàn)。③加寬工件感應(yīng)淬火位置帶,延伸至軸承壓裝位置,有效提高工件疲勞強(qiáng)度。作者:劉雪冰、白強(qiáng)偉、張國卿
單位:洛陽北方易初摩托車有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)制造部
來源:《金屬加工(熱加工)》雜志
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