我公司煉鐵廠1號高爐于2014年某日發(fā)生上料主卷揚減速箱高速軸(40Cr)斷裂事故,導致高爐無計劃休風835min。在金相分析的基礎上,應用掃描電鏡(SEM)及其附件能譜儀(EDS)聯(lián)袂對斷軸進行定性定量分析后,找出導致該軸脆性斷裂的可能原因,對防止類似事故的發(fā)生有積極意義。
失效分析方法
在斷軸上截取全斷面制成光譜樣進行化學成分和硬度分析,根據圖紙要求的標準性能判斷所用材料的符合性。
對斷裂軸全截面進行清洗,在低倍率下觀察其宏觀形貌,從宏觀上找出斷裂的撕裂紋走向,從而判斷其斷裂的最初起源點;對斷裂源進行電鏡、金相等分析,找出導致其斷裂失效原因;對斷裂全截面的硬度與顯微組織進行分析,從而對失效原因做出綜合分析。
材料材質符合性判斷
韶鋼煉鐵廠1號高爐主卷揚機減速箱高速齒輪軸圖樣標示材質為40Cr調質處理,從化學成分和硬度檢測結果看,材料符合要求。
1.成分檢測
在斷軸上截取全斷面制成光譜樣,隨機取3個點分析,成分實測值與標準成分區(qū)間值范圍對比完全吻合,見表1。
表1 化學成分(質量分數(shù)) (%)
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Te | |
標準 | 下 | 0.35 | 0.20 | 0.50 | ≤0.035 | 0.80 | — | — | 余 | |
上 | 0.45 | 0.40 | 0.80 | 1.10 | — | — | ||||
實測 | 0.363 0.396 0.378 | 0.218 0.222 0.223 | 0.695 0.668 0.671 | 0.008 0.008 0.010 | 0.019 0.013 0.014 | 0.975 0.995 0.988 | 0.027 0.030 0.029 | 0.023 0.022 0.024 | 余 |
2.材料調質硬度
該齒輪軸圖樣要求材料調質后硬度255~286HBW。在斷軸上取樣檢測,結果為262~276HBW10/3000,符合要求。
減速箱高速軸齒斷失效分析
1.基體金相組織和硬度分析
韶鋼煉鐵廠1號高爐主卷揚機減速箱高速齒輪軸材質為調質40Cr,目標組織為回火索氏體。
(1)試樣表面基體組織與夾雜物情況
在試樣靠近斷面20mm處取全截面試樣分析基體組織,選取試樣邊緣作為檢測點,檢測結果:金相組織(見圖1、圖2)為回火索氏體+網狀鐵素體(5.7%);夾雜物(見圖3)評級為A2.5eD0.5級;硬度結果為276HBW10/3000。
圖1 邊緣組織(100×) 圖2邊緣組織(500×) 圖3 邊緣夾雜(100×)
(2)試樣徑向1/4處的組織與夾雜物情況
在試樣靠近斷面20mm處取全截面試樣分析基體組織,選取試樣徑向1/4處作為檢測點,檢測結果:金相組織(見圖4、圖5)為回火索氏體+網狀鐵素體(16.2%);夾雜物(見圖6)評級為A3.0eD0.5級;硬度結果為262HBW10/3000。
圖4 100× 圖5 500× 圖6 100×
(3)試樣心部(徑向1/2處)的組織與夾雜物情況
在試樣靠近斷面20mm處取全截面試樣分析基體組織,選取試樣心部(徑向1/2處)處作為檢測點,檢測結果:金相組織(見如圖7、圖8)為回火索氏體+網狀鐵素體(18.7%);夾雜物(見圖9)評級為A2.5eD0.5級;硬度結果為246HBW10/3000。
圖7 100× 圖8 500× 圖9 100×
(4)基體組織與硬度分析
從不同部位基體組織檢測結果說明:基體組織中存在鐵素體且其含量呈規(guī)律性變化,反映了該軸調質處理中淬火工藝執(zhí)行質量未達工藝要求;基體中夾雜物較嚴重,進一步降低了該軸的性能。①鐵素體含量從軸表層到心部呈規(guī)律性變化,從6%上升到19%;而硬度從軸表層到心部也呈規(guī)律性變化,從276HBW10/3000下降到246HBW10/3000。②試樣橫截面組織及其均勻性較差。試樣組織為回火索氏體+鐵素體,鐵素體基本呈網狀,這樣的組織脆性大,裂紋容易沿晶界擴散。③夾雜物較嚴重,在軸橫截面的1/4處達到了最嚴重的3級。夾雜物在交變應力作用下,易誘發(fā)裂紋產生而導致軸失效。
2.查找裂紋源
(1)斷裂斷口宏觀分析,找出斷裂裂紋源
分析軸斷口形貌,從其橫截面撕裂方向(見圖10)初步判斷該軸斷口的裂紋源為試樣邊緣結點處(近表面),該結點為長條橢圓形,裂紋向外擴展,見圖11。觀察可見,此結點顏色與底部基底顏色不一致,結點顏色較亮白,基底顏色深,帶黑紅;結點中間有細小裂紋。
圖10 斷面的斷口形貌
圖11 計算機處理后的裂紋源示意
(2)電鏡形貌分析,找出裂紋源
對圖11中疑為裂紋源的結點進行電鏡掃描,發(fā)現(xiàn)該結點與基體呈鑲嵌形態(tài),且與基體間有裂紋(見圖12),進一步斷定該結點為鑲入物,就是裂紋源。對該結點做細致觀察,確認凹坑處為裂紋源,微觀形貌為河流狀花紋(見圖13、圖14),判斷該軸為脆性斷裂。
圖12 、 圖13 、 圖14 疑似裂紋源
3.確認裂紋源
(1)裂紋源處的組織
試樣磨制完成后經腐蝕發(fā)現(xiàn):
①結點與其周圍(基體)組織顏色不一致。
②結點周圍(基體)組織為回火索氏體+網狀鐵素體,與基體組織一致;而結點處的組織為單純索氏體組織。
③基體與結點之間有裂紋,裂紋位于軸表面結點底部,見圖15到圖18。
圖15 裂紋兩邊組織(50×) 圖16 裂紋兩邊組織(50×)
圖17 裂紋兩邊組織(100×) 圖18 索氏體(500×)
(2)區(qū)域化學成分對比分析
結點處的金相組織為回火索氏體,對其進行電鏡掃描,能譜結果見圖19。
圖19 結點處的能譜圖
結點內側處(即基體)金相組織為回火索氏體+鐵素體,對其進行電鏡掃描,能譜結果見圖20。
圖20 基體的能譜圖
(3)區(qū)域化學成分對比分析
通過能譜分析可見,結點處化學成分與基體不同,基體中主要合金元素為Cr,而結點中的主要合金元素為Mn,其成分對比見表2。結點化學成分中Cr含量明顯偏低,Mn含量偏高,Mn元素聚集造成結點的淬透性變高。相同條件下,結點物質較容易轉變?yōu)轳R氏體,調質回火轉變?yōu)榛鼗鹚魇象w,與該軸基體的索氏體+鐵素體組織明顯存在差異。轉變組織的不同造成轉變后組織體積的差異,使結點處成為應力集中點,使用過程中該結點受沖擊載荷而發(fā)展成裂紋,裂紋沿結點擴展到一定程度后發(fā)散,最終發(fā)生斷裂。
表2 結點與基體區(qū)域成分對比表(質量分數(shù))(%)
元素 | Si | Cr | Mn | Te |
基體 | 0.67 | 1.15 | — | 98.18 |
結點 | 0.54 | — | 0.98 | 98.48 |
結語
由以上分析可知,以下原因造成了該高速軸的脆性斷裂:
1.主要原因
加工該高速軸所用的材料(40Cr)內部有組織缺陷,即存在有鑲入物質,鑲入物質與基體的顯微組織不同,前者是回火索氏體,后者是回火索氏體+網狀鐵素體,鑲入物質與基體之間有清晰界線。該缺陷導致基體形成了應力集中,在上料作業(yè)的沖擊載荷作用下產生裂紋源并擴展至斷裂。
2.次要原因
(1)該軸熱處理工藝執(zhí)行質量未達到工藝要求,造成材料顯微組織存在網狀鐵素體,且其徑向顯微組織從材料表層到心部,網狀鐵素體組織所占比例從6%上升到19%,從而導致其硬度從表層到心部不同,從276HBW10/3000上升到246HBW10/3000;材料物理性能沿徑向變化梯度過大,降低了材料承受沖擊載荷的能力。
(2)夾雜物較嚴重,在軸橫截面的1/4處達到了最嚴重的3級。夾雜物在交變應力作用下,易誘發(fā)裂紋產生而導致軸失效。
(3)該材料缺陷點正好處于軸的受力面,加大了軸使用過程中發(fā)生裂斷的幾率。
作者:陳雪發(fā),林晏民,劉學文
單位:寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司
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